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弹簧钢【60Si2Mn钢】-17

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图1


图2


图3


图4


图5


材料名称:60Si2Mn钢
浸 蚀 剂:图1、2未浸蚀;图3、4、5经4%硝酸酒精溶液浸蚀
处理情况:φ12mm热轧钢材冷绕成圆形低压开关过载拉簧,经870℃加热保温后油冷淬火,并于460℃回火
组织说明:脆性断裂。低压开关过载拉簧在试验时,突然断裂,且断成数段。
      图1:弹簧断成多段的形貌和断口情况。从断口可以看出,断裂起始于弹簧内侧表面隙缝处并向里扩展,最后导致断裂。断口极似疲劳断口,但晶粒较粗大,表明弹簧受应力后开裂并迅速扩展。
      图2:于裂纹断口处取样,发现在断裂源有一条粗大裂纹(其内充有氧化物夹杂)自表面向心部延伸,但粗裂纹尾部较圆钝,且有弯曲的细小裂纹存在。
      图3:浸蚀后的情况,粗裂纹两侧有脱碳现象,弹簧表面也有脱碳现象,但较轻微,粗裂纹尾部小裂纹周围基体组织同心部,为回火托氏体。
      图4:粗裂纹尾部的小裂纹扩展情况。小裂纹沿晶界呈弯曲形扩展,两侧组织为回火托氏体。
      图5:过载弹簧原材料的组织,为片状珠光体以及少量呈块状分布的铁素体,在表面有脱碳现象。该处的铁素体含量比基体处多。
      从上述各项试验可知,粗裂纹在热处理前即已存在,因其两侧在热处理时产生脱碳现象;尾部小裂纹则为淬火加热时扩展产生的,故无脱碳现象,且沿晶界分布。过载拉簧在受载荷时发生断裂,原因主要是弹簧表面已存在粗裂纹,造成应力集中。至于粗裂纹的产生原因,经多次抽检原材料,证明原材料表面除稍有脱碳现象外,并无其他缺陷存在。那么为什么会产生粗裂纹并且总是处于弹簧内侧呢?经过进一步检查得知,绕制弹簧的靠模轴直径太小,使钢材内侧在绕制时产生隙缝。因此,该图所示粗裂纹并非裂纹,而是绕制工具欠佳所造成的隙缝缺陷。

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