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碳素铸钢及低合金铸钢【ZG35CrMo钢】-8

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材料名称:ZG35CrMo钢[w(C)0.37%,w(Mn)0.59%,w(Si)0.31%,w(Cr)0.59%,w(Mo)0.25%,w(P)0.018%,w(S)0.11%]
浸 蚀 剂:图1~图3未浸蚀;图4~图10经4%硝酸酒精溶液浸蚀
处理情况:铸件经880~920℃正火,600~620℃回火6h
组织说明:腐蚀疲劳。图1所示为下缸盖外侧水腔内的裂纹分布情况。图2所示为外侧水腔主裂纹的断口情况。图3所示为主裂纹断口表面的氧化腐蚀产物。图4所示为热腐蚀疲劳裂纹穿晶扩展。
      万吨轮柴油机气缸的下缸盖在运行过程中,经常发生开裂。开裂缸盖占生产总量的50%左右。发生开裂的下缸盖其工作时间最短的仅为500h,最长的也不超过2000h,严重影响了万吨轮柴油机的质量和万吨轮的正常航行。
      裂纹均发生于水腔内,起于进水口对向的支承面根部,用钻头将缸盖外圈钻下,清洗水腔内壁油垢,则裂纹清晰可见,沿着水腔圆周弯曲延伸,总长在300~400mm之间,如图1所示。
沿垂直于裂纹方向截取试样,发现裂纹已横贯整个断面裂穿,断口上锈垢严重,清洗后可知属于疲劳破坏,且有多个疲劳源,各自独立产生和发展,并逐渐相互连接,向内扩展,促成缸盖的疲劳断裂,如图2所示。
      在水腔壁近主裂纹处切取试样做金相观察,发现裂纹表面有严重的腐蚀凹坑,坑内充满氧化腐蚀产物,如图3所示。浸蚀后,试样表面除氧化腐蚀外,稍有脱碳,组织为铁素体及极少量珠光体,向内即为铁素体和珠光体基体组织。从试样上所见的裂纹分布形貌来看,为穿晶分布,如图4所示。
试样用汽油、四氯化碳去除表面的大块氧化物,再用机械清洁法清洗断口,并用二次复型,在电子显微镜下观察裂纹开始部位,发现腐蚀非常严重(见图5所示),已有明显受环境(介质、水、热)腐蚀的珠光体层状组织和表面有许多腐蚀凹坑的铁素体晶粒;图6所示为明显的泥状腐蚀花样;图7所示组织中有台阶层次的腐蚀花样;图8所示组织中有腐蚀沟槽花样。从这些电镜照片中均可以看出裂纹为穿晶应力腐蚀。图9和图10所示组织中有明显的腐蚀疲劳特征,即粗疲劳辉纹。这可以认为是低周次的应力作用,在粗辉纹上面有细密的辉纹重叠。在整个辉纹区内均有腐蚀坑,证明缸盖确是受腐蚀疲劳而开裂的。
      经过以上分析,包括电镜观察,说明发动机运行时,气缸盖水腔部分受到较高的应力和热的作用(工作温度在450℃左右),并处于交变载荷的条件下,同时,水腔内还受到介质的腐蚀。因此,缸盖在工作过程中的开裂是应力腐蚀疲劳破坏的结果。
      由于ZG35CrMo钢的铸造性能比低碳钢的差,从宏观检查,该缸盖的疏松级别和树枝状偏析均较严重,铸造时又不容易在水腔内产生微裂纹,并且这些裂纹很难检出。此外,含碳量高的钢的电化学腐蚀性能也比含碳低的钢差。鉴于上述原因,建议采用ZG20CrMo钢铸造缸盖,从而提高材料的疲劳抗力和电化学腐蚀性能,结果使用期限超过8000h,下缸盖的质量仍安然无恙。

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目前常用的检测标准如
GB/T 17455-2008无损检测 表面检测的金相复型技术
DL/T 652-1998 金相复型技术工艺导则
DL/T 884-2004 火电厂金相检验与评定技术导则
ASTM E1351-2001  现场金相复制品的生产和评定标准实施规范
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